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T25 VTOL Development Log 10 - Prototype Assembly & Flight Test Report | UAVMODEL
Breakthroughs in Hybrid VTOL Design with Quick-Disassembly Features

T25 垂直起降研发记录 6 - 好事,重新开始!
T25 VTOL 研发记录 6 - 好事,重新开始! 最近,T25的动态没有更新,原本打算展示阶段性结果,但遇到了一系列问题。面对和解决问题是研发的一部分,需要记录下来以供更多人参考。故障 1:多旋翼电调 Dshot模式启动失败。这个计划是使用电调Dshot来检查电机速度,配置时偶尔发现电机不转的问题,没有引起足够的重视。这在户外测试中造成了更严重的问题,我以前是先切换到自动模式,然后解锁,但右前电机没有转动,其他三个电机转动,飞机在地面上直线向右前方移动。如果您先解锁,然后切换到自动模式,您可以发现电机在解锁过程中是否空转。目前不推荐使用Dshot模式,因为其可靠性较低。稍后计划进行DroneCAN电气检测以检查速度。 故障 2:多旋翼电调意外短路烧毁在准备测试5KG负载的耐久性时,就在电机空转速度解锁时,电气短路导致了火花,并很快烧黑。经过一些检查发现,电机底座下的碳板磨损了电调的正极和相线,导致电调工作时短路。由于这不是一个完成的电气调节,电气调节的更换花费了2周的时间。 故障 3:固定翼切换多旋翼返航阶段飞机俯仰摆动 在考虑到俯仰摆动被视为制动力、返回距离和多旋翼俯仰轴的PID问题后,可调参数再次被调整,但改进并不明显。最终发现,空速计受到多旋翼气流的影响,空速的波动导致俯仰姿态的波动。这个问题可以通过暂时将空速计放置在机头来解决,这样可以减少多旋翼气流的干扰。 故障 4:转向导致指南针变化,EKF 变为红色机器之前没有发现这个问题,它是在更换电气调节后出现的,重新校准指南针也没有改善。最后,尾部推电调的三相线被搅拌成一股,这样进出电流引起的磁场变化就被抵消了。再次测试飞行,指南针正常。 故障 5:T25 崩溃过程分析 第一阶段: 在气速计安装在机头后,气速大于低速,导致飞机在低速时保护。初步分析的原因是气速计仅与动态压力管连接,而静压在机舱内密封得更好,导致压力误差。 第二阶段:空速计的静压管和动压管同时连接,发现空速增加非常缓慢,而地面速度远大于空速,这很可能是静压管受到影响。紧急接管多旋翼定点模式,但空速波动很大,导致飞机的俯仰姿态波动剧烈,难以控制,最终撞上了废弃工厂的铁屋顶,坠毁并散架。 T25 第一阶段总结与第二阶段展望虽然T25第一阶段的电池寿命尚未测试,但我们大致验证了泡沫机翼的气动效率,深入了解了泡沫机的理论强度与实际强度之间的差异,并收到了许多关心T25的朋友们的建议和反馈。我们将把第一阶段的经验教训融入到T25测试机的第二阶段中。T25第二阶段采用倒T尾设计,翼展为3.2米,12S动力包,使用4个6S30000mah固态电池,预计载重为3KG,续航为250-300KM,最大载重可达5KG,折叠三脚架,收纳后最大长度不超过1.5米。好东西需要时间,我们从头开始,敬请期待。 MAKEFLYEASY

新产品 2022-10-24
Hero VTOL是一款多用途垂直起降固定翼无人机。无人机机头的独特设计可以更换,在测绘领域使用时可以配备正射影像相机或倾斜相机,在监测领域可以配备光电吊舱。多用途设计扩展了应用范围,降低了飞行成本。 Makeflyeasy HERO 2180mm 无人机垂直起降 活动将于10月24日至10月31日举行,届时将上架新产品并提供特别物流服务 翼展:2180毫米垂直臂:755mm(包括电机底座)翼面积:53dm²高度:255毫米(包括三脚架)巡航速度:17-22米/秒机身长度:1140毫米飞机攻角:0-2°翼安装角度:2.9°失速空速:12米/秒转换空速:14米/秒最大爬升角度:3.5°最大潜水角度:5°最大滚转角:30°有效载荷:起飞重量:起飞高度:天花板高度:6500米风阻:等级 5(正常操作)V尾角:向上28°,向下20°拆卸方法:快速拆卸-工作温度:-10 ℃-50 ℃我们的工具包装箱尺寸:1100*350*430毫米副翼旋转:上升 22°下降 28°起飞和着陆方式:垂直起飞和着陆材料:EPO、碳纤维、航空铝合金、工程塑料等。映射耐力:136分钟/144公里(速度19米/秒,负载600克,电池6S@22000毫安时,起飞重量6.65千克)监测耐力:125分钟/126公里(速度18米/秒,负载450克,电池6S@22000毫安时,起飞重量6.5千克)